河北草莓香蕉榴莲丝瓜秋葵绿巨人最新版是非金屬波紋管補償器的_生(shēng)產廠家,其中非金屬圈帶由纖維織物,矽橡膠,氟料等性能優異的非金屬(shǔ)材料優化結合而成,其產品強度,補償量,密封性(xìng),_性及壽命等性能指標均可與國(guó)外同類產品相(xiàng)媲美.
河北草莓香蕉榴莲丝瓜秋葵绿巨人最新版是非(fēi)金(jīn)屬波紋管補償器的_生產廠家,其(qí)中非金屬圈帶由(yóu)纖維織物,矽橡(xiàng)膠,氟料等(děng)性能優異的非金屬材料優化結合而成,其產品強度,補償量,密封性,_性(xìng)及壽命等性能指標均可與國外同類產品相媲(pì)美.非金屬波(bō)紋管補償器以其結(jié)構緊湊、補償量(liàng)大、流動阻(zǔ)力小、零泄漏、節約空間等諸多優點在熱網中的應用越(yuè)來越廣泛(fàn)。但它也有不易解決(jué)的缺點:例(lì)如軸向型波紋補償器對固定支架產生推力,造成固(gù)定支架推力(lì)大,在試壓過程中_易損壞(huài);許多設計對補償器的應用經驗不足,選材不當,施工人員(yuán)對補償器的認識(shí)還不夠全麵,導致施工與運行期間容易出(chū)現故障;尚(shàng)未(wèi)有正式產(chǎn)品驗收標準,製造廠家偷工減料,補償器自身的製造質量差,造成補償器失效。
1、管線試壓對補償(cháng)器(qì)的影響
管(guǎn)線試壓時出現的問題主要(yào)有三種類型:由於(yú)管係臨時支撐不(bú)當,或(huò)管係固定(dìng)支(zhī)架設置不合理(lǐ),導致支架破壞,波紋管過量變形而失效;由於波紋管設計所考慮的壓力或(huò)位移(yí)富餘度不夠,管(guǎn)線試壓時波紋管產生失穩變形失效;補償器本身質量差。經設計及廠家計算補償器仍可使用,但其使用壽命會(huì)受到影響,因(yīn)此,對管道(dào)進行水壓試驗及清洗過程要要對約束裝置(zhì)進行加(jiā)固,正式投用前要拆(chāi)除,不可影響補(bǔ)償(cháng)器自由伸(shēn)縮;廠區西門段分段試壓,在選定分段(duàn)點設臨時盲板,盲板作用力沒有作用在主固(gù)定支架上,而是作用在次固定支架上。按1.5倍試驗壓力升壓時將固定支架(jià)拉壞,固定支架管墩被拔起,但(dàn)非金屬補(bǔ)償器約束裝置已加固(gù)未受(shòu)損,軸向型補償器管路分段打壓時,分段點應選擇可承受水壓試驗壓力的主固(gù)定支(zhī)架,無法做(zuò)到這一點時,應對分段點承受盲板作用力的次固定支(zhī)架進行臨時加固,使(shǐ)其(qí)能夠承受盲板作用力。由於主次固定支架推力相差太大,臨時(shí)加固的辦法很難實施(shī)分段,因此打(dǎ)壓分段點的位置要由業主(zhǔ)方、設計方、施工單(dān)位共同確定,由設計單位負責技術交底,共同考慮水壓試驗或吹掃方案,業主方根據設計單(dān)位意見組織實施。
2、設計選型及供貨質量對補償器的影響
低溫熱去開元社區段管道共1260m,管溝部分約600m,按照設計文件管溝部分共設置3個填料函式(shì)補償器,規(guī)格型號為PN1.6MPa,DN400,設(shè)計溫(wēn)度(dù)65℃設計壓力0.3MPa,兩(liǎng)補償器(qì)間距125m。現場監理(lǐ)對(duì)到貨的補償器實體進行(háng)了_外觀檢測,存在問題:1)法蘭端麵、螺栓(shuān)孔局部已經生鏽;2)補償器上沒有銘牌標識;3)無產品合格證,無相關試驗報告。對於(yú)以上(shàng)問(wèn)題,監理要求:安裝時對於生鏽部分要進行處理,補償器銘牌標識及相(xiàng)關試驗報告監理多次索要未果,鑒於當時現場施工任務較(jiào)重,工期(qī)要求比較緊,因此邊施工邊催補償器資料。補償器安裝時_補償器與管道(dào)同心,經驗收合格後,對補償器的限位螺(luó)杆進(jìn)行調整,設計要求補償(cháng)量為146mm。在對管線進行水壓試(shì)驗及衝洗過(guò)程中,發現(xiàn)三個補償器法蘭(lán)處局部漏水,對法蘭進行了緊固處(chù)理後不再滲漏(lòu)(冷態(tài)),投熱水試車後出(chū)現兩個補償器泄漏,熱態緊固(gù)無效。對發(fā)生泄露的兩個補償器進行了解(jiě),發現:1)套筒密封采用(yòng)的是楔形橡膠圈(耐熱溫度不明確);2)密封圈的楔支撐圈焊縫存在缺陷(未焊(hàn)滿),廠(chǎng)家采用(yòng)密封膏補其缺陷(xiàn)(材料性能無法確定)致使密封膏與楔形支撐環環脫離,密封不嚴;3)密封圈已經老化、破損,破(pò)損部分多集中在存在缺陷的地方;4)密(mì)封圈裝配不均,不同軸,部分密封圈被擠(jǐ)壓出來。分析泄漏主要原因為設計選型時未考慮(lǜ)該(gāi)補償器的使用溫度,且實際回水(shuǐ)溫度達到85℃_過設計溫度;廠家偷工減料、密封圈與非金屬波紋補償器安裝不同軸,密封圈的楔(xiē)支撐圈焊縫未焊滿,存在(zài)質量問題,因此控製補償器供貨質量,選擇爭取的補償器結構及材料尤為重要。